88 Energy Limited (88 Energy of het bedrijf) kondigt verdere succesvolle stroomtestresultaten aan van de Hickory-1-ontdekput van het bedrijf, die zich bevindt in Project Phoenix op de North Slope van Alaska (88 Energy ~75% WI-eigenaar). SMD-B stroomtestresultaten: Een 20ft geperforeerd interval in het SMD-B reservoir werd gestimuleerd via een enkele breukstap met 226.967lbs proppantvolume. De put werd schoongemaakt en stroomde in totaal 84 uur lang, waarbij gedurende de gehele testperiode gebruik werd gemaakt van stikstoflift.

Het gemiddelde vloeistofdebiet tijdens de terugstroomperiode was ongeveer 445 bbls/d, met chokeopeningen variërend van 8/64e tot 33/64e. De SMD-B test produceerde met een geschat piekdebiet van ~50 bopd. De olieverlaging varieerde gedurende de terugstroomperiode en bereikte een maximum van 10% olieverlaging.

De put produceerde met een gemiddelde oliereductie van 4% na de eerste olie naar de oppervlakte, waarbij de momentane snelheden die tijdens de 16 uur durende periode werden waargenomen varieerden naarmate de put opruimde. Ongeveer 70% van de stimulatievloeistof was teruggewonnen aan het einde van de test, waarbij zoutwatermetingen aangaven dat er nog steeds stimulatievloeistof werd teruggewonnen en dat de put nog steeds aan het schoonmaken was. Verwacht wordt dat de olieopname zal verbeteren zodra de stimulatievloeistof volledig is teruggewonnen.

Er werden meerdere oliemonsters geborgen, met een gemeten olieconcentratie tussen 38,5 en 39,5 API, wat neerkomt op een lichte ruwe olie. Belangrijk is dat de SMD-B-zone olie naar de oppervlakte liet stromen met weinig tot geen meetbaar gas, wat een lage GoR-productiesnelheid vertegenwoordigt. Onder druk staande oliemonsters die tijdens zowel de USFS- als de SMD-test zijn verzameld, zullen naar laboratoria worden vervoerd voor verdere analyse.

De SMD-B flowtest werd afgesloten met voldoende informatie voor de volgende stappen en de geregistreerde gegevens zullen 88E helpen bij de optimalisatie- en ontwerpprocessen in de volgende fase van de voortgang van Project Phoenix. Hickory-1 flowtest ontsluit breder Project Phoenix potentieel; USFS Recap: Er zijn twee afzonderlijke succesvolle flowtests uitgevoerd bij Hickory-1, over de reservoirs SMD-B en Upper SFS. Zoals eerder aangekondigd, werd in eerste instantie het diepere USFS-reservoir getest, wat de volgende resultaten opleverde: Er werd een 20 ft interval geperforeerd in het Upper SFS reservoir dat vervolgens werd gestimuleerd via een enkele breukstap met 241.611 lbs proppant volume.

De zone stroomde met een piekdebiet van meer dan 70 bopd. De oliereducties namen tijdens de terugstroomperiode toe naarmate de put opruimde en bereikten een maximum van 15% oliereductie. Toen de oliereductie eenmaal was vastgesteld tijdens de natuurlijke terugstroomperiode produceerde de put met een gemiddeld oliedebiet van ongeveer 42 bopd tijdens de natuurlijke terugstroomperiode.

Belangrijk is dat de USFS-zone olie naar de oppervlakte liet stromen onder natuurlijke stroming, terwijl terugstroming uit andere reservoirs in aangrenzende offsetputten alleen onder stikstofliften produceerde. Er werden meerdere oliemonsters teruggewonnen met een gemeten olieconcentratie tussen 39,9 en 41,4 API (een lichte ruwe olie). Bovendien werden er tijdens de USFS-test enkele NGL's geproduceerd, zoals in de planningsfase werd verwacht.

De aanwezigheid van NGL werd aangetoond door monsters van de fakkellijn en door zichtbare zwarte rook in de fakkel. Het bedrijf verwacht dat de hoeveelheid geproduceerde NGL vergelijkbaar zal zijn met de hoeveelheden die zijn waargenomen tijdens de flowtests op aangrenzende percelen, gezien de consistentie van de resultaten tussen de USFS-test en de tests die zijn uitgevoerd op aangrenzende putten. Het is misschien mogelijk om een schatting te maken van de hoeveelheid NGL's die tijdens deze tests niet is gemeten, zodra de vloeistofkarakteriseringsstudies in het laboratorium zijn voltooid.

In het verleden waren de prijzen voor NGL's op de North Slope van Alaska vergelijkbaar met, of iets lager dan, de prijzen voor lichte olie en daarom worden ze als zeer waardevol beschouwd. Er is verder werk nodig om het exacte volume aan NGL's te kwantificeren, dat 88 Energy wil opnemen als onderdeel van een eerste gecertificeerde beoordeling van de voorwaardelijke voorraad van Project Phoenix voor de SFS- en SMD-reservoirs. Plan voor de toekomst: De joint venture zal de Hickory-1 put P&A uitvoeren en toekomstige evaluatie- en/of ontwikkelingsactiviteiten op deze locatie zullen via een lange horizontale productieput plaatsvinden.

Het booreiland en de bijbehorende diensten zullen naar verwachting binnen de komende tien dagen van de locatie verwijderd zijn. Er wordt verwacht dat de stroomtest zal worden afgesloten tegen een geschatte bruto kostprijs van ongeveer USD 14,5 miljoen, als gevolg van de extra lengte van de werkzaamheden. 88 Energy is nu van plan om na de test studies uit te voeren, waaronder vloeistoftesten om de reservoirvloeistoffen te karakteriseren, en analyse van de druk- en temperatuurgegevens in het boorgat om de eigenschappen van het reservoir te bepalen, op afstanden voorbij de onderzoeksdiepte van de wireline logs.

Deze onderzoeken zullen vervolgens worden geïntegreerd in bestaande gegevenssets en modellen om de beoordelings- en ontwikkelingsplannen voor elk reservoir te verfijnen, waarbij de pre-FEED studies naar verwachting in de tweede helft van 2024 zullen beginnen. De ontwikkeling van deze reservoirs zal naar verwachting plaatsvinden via horizontale productieputten, aangezien vele productieanalogen elders een veelvoud van de stroomsnelheden uit verticale putten laten zien. Bovendien zijn horizontale ontwikkelingen gebruikelijk op de North Slope van Alaska, waar de Alpine- en Kuparuk-velden van Conoco Philips beide van deze techniek gebruikmaken.

De productiesnelheden in lange horizontale productieputten zijn gewoonlijk een veelvoud van 6 tot 12 keer hoger dan die in verticale putten, zoals blijkt uit veel analoge putten in Lower 48. Project Phoenix profiteert ook van de mogelijkheid om uit meerdere reservoirs tegelijk te produceren. De commercialiseringsopties voor Project Phoenix zullen parallel worden ontwikkeld, inclusief een farm-out aan een strategische ontwikkelingspartner en/of vroege, kapitaalbesparende productie gezien de voordelen van de nabijgelegen infrastructuur (Hickory-1 ligt direct naast de Dalton Highway en TAPS).

Daarnaast is het bedrijf van plan om samen te werken met onafhankelijke geologische consultants om een schatting te maken van de voorwaardelijke bron in het SMD- en SFS-reservoir (als aanvulling op de eerder aangekondigde schatting van de voorwaardelijke bron in het BFF-reservoir). De voltooiing van deze schattingen wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024.