Maverick heeft fondsen verworven zoals eerder aangekondigd om de put Bonnie Davis #1 in Jones County, Texas, opnieuw te voltooien. De put is opnieuw geëvalueerd door een geoloog en een samenvatting van het geologische werk is in dit rapport opgenomen. Nadat bepaalde oppervlaktewerkzaamheden zijn voltooid, zal Maverick proberen de Penn Lime op 2.960-2.968 opnieuw te voltooien en verwacht resultaten die vergelijkbaar zijn met die van de drie offsetputten die in dit rapport worden beschreven.

Het werk aan de oppervlakte is begonnen en het hercompleteren zal beginnen zodra het voltooid is. De top van de Penn Lime (Canyon) zone bij 2960 vertoonde uitstekende olie en gas mud log shows, en de GR-DIL, Density-Neutron en microlog gaven pay aan. De mud log laat zien dat de maximale boorbreuk bij 2962 ligt en de e-logs lieten de beste porositeit en Sw bij 2966-70 zien.

Een tweede zone bevindt zich op 2974-82, en terwijl deze een boorbreuk, goede SP en uitstekende porositeit (19%) van de dichtheidslog heeft, suggereert de afname in weerstand een gemengd olie- en gasreservoir. Er is geen modderlog te zien. Als een afwerking in contact komt met deze zone, kan deze water produceren.

Een derde zone bij 2990-3000 is zeer poreus (22%), heeft een uitstekende SP (relatieve permeabiliteit), maar de weerstand is minder dan 1 ohm-meter, en als een completion in contact komt met deze zone, zal deze water produceren. Er is ook geen modderlog te zien. Drie andere Penn Lime producenten op de kaart hieronder hadden indrukwekkende initiële productiesnelheden van 55, 115 en 137 Bopd?geen van de 3 putten produceerde aanvankelijk water.

Bonnie Davis #1 werd geperforeerd op 2960-68 en werd aangezuurd (onbekend volume, maar waarschijnlijk 250 gal 15% HCl zoals in de andere 3 putten). De volgende dag stelde de exploitant onmiddellijk CIBP in op 2400'. Er wordt aangenomen dat de zone verlaten werd omdat er water uit kwam, maar er wordt gespeculeerd dat het zuur doorbrak naar één of beide zones met hoge porositeit en lage weerstand onder de top van de Penn Lime.

De ingenieur van Trenergy heeft opgemerkt dat de verbindingslogs over verschillende zones "niet goed zijn". Wanneer of als besloten wordt om deze zone na het uitboren van de plug bij 2883 opnieuw uit te boren, moet de bovenste zone van 2960-2970 met cement worden uitgezogen voordat de zone opnieuw wordt geperforeerd en aangezuurd. De modderlogs laten zien dat er in de Breckinridge bij 2200-2206, 2207-2211 en 2218-2222 olie werd gevonden en de e-logs gaven aan dat er olie werd geboord.

Royal Texan heeft deze zone mogelijk niet getest. Twee dagen later testte Royal Texan de Hope lime op 2102-2108. De Hope lime produceerde een paar vaten olie en de werkzaamheden werden gestaakt.

Het is mogelijk dat de Breckinridge Lime op 2208-2215 werd getest, maar daar zijn geen gegevens van. In 4-6 augustus 2021 werd Trenergy operator (met Maverick Energy Group 50% partner) en werden de Breckinridge en Hope Limes gedurende 3 dagen getest. Voorafgaand aan het testen van deze zones werd een plug of brugplug gelabeld op 2883', hoewel Royal Texan rapporteerde dat er een CIBP was ingesteld op 2400' na de eerste test van de Penn Lime.

De Breckinridge Lime werd zonder stimulatie getest op 2208-15 en bevatte lichte olie en koolwaterstofgas. Er wordt aanbevolen om deze zone opnieuw te testen, met verlengde perforaties vanaf 2200-05, 2207-11 en 2218-22, gevolgd door een zure stimulatie zoals aanbevolen door Trenergy. De Hope Lime werd getest van 2102-2108 en gestimuleerd met 1250-1500 gal.

gegeleerd zuur met 225-250 gal. per voet. Tijdens het zwabberen werd een kleine hoeveelheid olie en gas teruggewonnen.

Er wordt aanbevolen om de Hope Lime opnieuw te boren op 2100-04, 2107-10 en 2118-22 en het zuur te stimuleren zoals aanbevolen door Trenergy.